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沖擊器故障分析
來源:本站 作者:匿名 發(fā)布:2010-11-09 修改:2014-12-12
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潛孔沖擊器根據(jù)配氣方式,可分為閥式?jīng)_擊器和無閥沖擊器兩種。除配氣方式不同外,其結(jié)構(gòu)也略有不同,但其工作原理是基本相似的,只是閥式?jīng)_擊器抗污染能力更差些。 潛孔沖擊器產(chǎn)生故障的原因是多方面的,但表現(xiàn)形式主要為沖擊器不沖擊、沖擊無力和間斷沖擊分析其故障原因,再針對設(shè)備加以改進(jìn)將會有助于沖擊器結(jié)構(gòu)和鉆井工藝的改進(jìn)。本文對其故障因素進(jìn)行了歸納分類,從以下五方面進(jìn)行了分析。2.1 加工處理缺陷 沖擊器活塞及缸套的配合較為緊密,且配合長度較長,加工精度和表面光滑度要求較高,這對活塞及缸套的圓柱度要求是非常高的。如果圓柱度得不到保證,活塞將會出現(xiàn)方向性或間歇性的卡滯,最終可能不得不經(jīng)常提、卸鉆桿,進(jìn)行沖擊器的維修。 另外,沖擊器外套管的剛性也是制約沖擊器使用壽命的一個重要因素。如果其剛性差,在鉆井過程中, 沖擊器會因頻繁與井壁碰撞而變形;當(dāng)沖擊器不工作時,往往需要振擊和拆卸、清洗沖擊器,這又將會加劇沖擊器外套管的變形;而外套管的變形將會導(dǎo)致沖擊器內(nèi)部零件卡滯而導(dǎo)致無法拆解,最終直接造成沖擊器報廢。 2.2 沖擊器尾部逆止密封不可靠 目前,物探用沖擊器尾部均設(shè)有一逆止閥,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。其密封形式主要是靠球形橡膠帽或加裝在金屬錐形帽上的O型圈的壓縮變形來進(jìn)行逆止密封的。其逆止功能由彈性體來實現(xiàn),并且彈性體一般具有導(dǎo)向裝置。 圖1 逆止閥的結(jié)構(gòu) 這種密封方式存在以下問題: (1 )彈簧與導(dǎo)向裝置存在摩擦,會影響逆止閥的截止速度; (2 )橡膠密封材料長時間的頻繁壓縮、摩擦?xí)蛊溥^度磨損; (3)彈簧疲勞破壞,導(dǎo)致逆止密封失效;(4 )在停氣時,沖擊器內(nèi)部氣壓突然降低致使巖粉或液固混合物反灌進(jìn)入沖擊器內(nèi)腔,將會致使活塞卡滯; (5 )更嚴(yán)重的是,水?dāng)y帶巖屑進(jìn)入到配氣閥位置(閥式?jīng)_擊器),使閥片不能正常封閉配氣,造成沖擊器僅排屑而不沖擊做功的故障。2.3 沖擊器頭部無密封 物探鉆井所用沖擊器頭部的釬頭均設(shè)有一排氣孔與井底連通,而釬頭與沖擊器通過花鍵連接,其配合間隙較大。鉆井過程中遇到潛水面或因成井困難而需要加注固井液的情況下,井底及井壁與鉆桿的間隙中存在大量的液態(tài)、固態(tài)混合物,當(dāng)接/換鉆桿或加注固井液時, 又都會停止供氣,這樣沖擊器尾部的逆止閥會迅速關(guān)閉,由于慣性,會有部分液體瞬間通過兩種途徑反灌進(jìn)入沖擊器:釬頭排氣孔、釬頭與花鍵套的間隙。隨后, 沖擊器猶如一個空水杯倒扣在液體中,封閉在沖擊器內(nèi)腔中的氣體勢必會被外界液體所壓縮, 如圖2所示。圖2 沖擊器工況示意圖 沖擊器內(nèi)腔氣體壓力與外界液體壓力相等時,即達(dá)到平衡。根據(jù)內(nèi)、外壓力平衡即可計算出沖擊器內(nèi)腔空氣高度h為: h= p0h0 ρgH(1 )式中:p0為沖擊器內(nèi)腔停氣后的壓力;h0 為沖擊器內(nèi)腔長度;ρ為井底液體密度;g為重力加速度;H為井底液面高度。 由式(1)可看出,外界液面越高,沖擊器內(nèi)腔密封氣體長度越小,即進(jìn)入沖擊器內(nèi)腔的液體愈多。而沖擊器內(nèi)腔如果進(jìn)水太多,將會把一些巖屑帶入內(nèi)腔活塞運動副之中,大大增加了活塞的卡滯頻率。同時,如果沉淀在活塞與釬頭接觸端面之間的巖屑遲遲無法排除(見圖3所示),則活塞的沖擊功會大部分被巖屑吸收,無法有效下傳,即沖擊無力
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